对于针织橡筋的采购,我们过往的一贯做法是:预算单件用料,加上相应的缩水和损耗,计算出全单所需码数进行订购,然后橡筋按码数回货,货物按卷包装,回货后,车间试缩水,再逐条剪开,继而平车接驳起来做成条形再车上腰头。按照以往的做法存在多项弊端,导致成本的增加:
a.车间需要逐条剪开,再进行接驳,增加了劳动成本;
b.每卷橡筋的头尾会因为长度不够,导致损耗;
c.橡筋的缩水,部分橡筋缩水不稳定,导致成衣尺寸会不稳定,甚至有的缩水会超过10%;
d.因用料预算不准确,导致库存。
针对以上问题,今年调整了做法,改为按条数订购,具体操作如下:
1.正式订购大货前,先试好橡筋缩水情况,确定好每个码的橡筋长度;
2.提前一周通知供应商全单所需橡筋条数,最好提供每码的细数,以便供应商备料;
3.用备好料的橡筋再送PP办每码5条回厂,安排再次测试缩水情况;
4.确认好数据,通知供应商开始生产大货,但为了保险起见,我们建议大货最好不要一次性全部生产,一般备够车间生产4天的量即可,等车间正式生产时,车间车一部分送去洗头缸;
5.头缸回厂后,烫好衫再度尺,再次确认橡筋长度,然后生产后面的大货。
按照上述生产流程的优势显而易见:
a.橡筋送回来便是逐条呈现,省去了车间剪、驳橡筋的工序;
b.橡筋驳口处的损耗,由橡筋厂自己承担;
c.橡筋长度,我们按成衣实际尺寸落单订购,橡筋缩水部分的长度,由橡筋厂负责;
d.需要多少件橡筋,则订购多少,不会因为计算的失误导致订多而产生库存。经过对比,新生产方法比旧方法至少要省出¥0.1元/件.
当然,任何新方法并不是万能,更不可能完美无缺的,至少对于成衣数量较小的订单,就不适用:因为橡筋的测试过程,花费时间长,或许没等到测试结果,车间的大货已经下线了,导致橡筋不能及时回厂而欠料停产,这时就需要根据实际情况的不同,选用更适合的方法了。